【純水設(shè)備http://www.twhqz.cn】熱水解厭氧消化技術(shù)是近年來國內(nèi)外污泥處理的一個新發(fā)展和應(yīng)用方向。選擇小紅門污泥處理中心項目的操作數(shù)據(jù),比較熱水解厭氧消化和操作的傳統(tǒng)厭氧消化的影響泥頁巖,消化、天然氣生產(chǎn)、氣體組分,如子公司系統(tǒng)差異,分析項目負(fù)荷、廢熱利用操作中存在的問題,總結(jié)了熱水解厭氧消化的特點,提出了進一步優(yōu)化的建議和方向。
項目基本情況
熱水解厭氧消化是近年來國內(nèi)外污泥處理技術(shù)的一個新的應(yīng)用方向。美國華盛頓藍原污水處理廠項目、英國泰晤士水務(wù)達維胡姆項目、小洪門、高碑店、懷發(fā)樓、高安屯、清河一號等生活污泥處理中心項目純水設(shè)備。北京地區(qū)均采用熱水解和厭氧消化技術(shù)。其中包括位于華盛頓特區(qū)的藍色平原污水處理廠。北京小紅門、高碑店污泥處理中心項目升級改造為目前的污泥區(qū)。摘要國內(nèi)操作熱水解污泥厭氧消化xiaohongmen治療中心項目(以下簡稱xiaohongmen項目)為例,通過比較之前和之后的消化系統(tǒng)操作的轉(zhuǎn)換情況,分析和總結(jié)熱水解厭氧消化和傳統(tǒng)厭氧消化差異和特點。
小紅門污泥熱水解厭氧消化工程位于小紅門污水處理廠東北部。污水處理廠建設(shè)規(guī)模60萬m3/d (Kz=1.3),最大流量78萬m3/d。污泥處理系統(tǒng)包括5個橢圓形沼氣池、3個沼氣池、2個干式脫硫塔、1個濕式脫硫機房、1個沼氣鍋爐房、2個廢氣燃燒器等。其中5臺蒸發(fā)器均為一級蒸發(fā)器純化水設(shè)備,采用卵球形蒸發(fā)器,單臺蒸發(fā)器容量為12000 m3。
小紅門項目于2008年11月12日啟動,產(chǎn)生的沼氣被用來為鼓風(fēng)機和冬季供暖提供動力,多余的沼氣則通過廢氣燃燒器燃燒。2015年9月,系統(tǒng)停止運行,開始實施熱水解厭氧消化項目升級改造。改性內(nèi)容為添加熱水解預(yù)處理裝置。采用Cambi技術(shù)進行熱水解,仍采用原蒸煮器進行蒸煮。2016年4月,改造完成后,消化系統(tǒng)(運行消化罐組數(shù)量減少至4個)重新啟動。2016年7月18日,隨著熱水解系統(tǒng)的調(diào)試,將常規(guī)厭氧消化調(diào)整為熱水解厭氧消化。2017年3月9日,該系統(tǒng)開始接受國外污泥處理。
表1為2012年(改造前常規(guī)厭氧消化的代表)和2017年(改造后熱水解厭氧消化的代表)污水處理廠進水水質(zhì)、水量和消化系統(tǒng)。
2 基本操作比較
常規(guī)厭氧消化的基本操作有進泥、排泥、換熱和攪拌等,熱水解厭氧消化的不同之處是換熱方式由升溫調(diào)整為降溫。尤其是夏季,要密切關(guān)注消化池的換熱情況。
2.1 進泥
2.1.1 來源
2012年消化池的進泥比較單一,全部為水區(qū)的初沉污泥,平均2 258 m3/d;2017年消化池進泥為經(jīng)熱水解預(yù)處理后的混合污泥,平均1 429 m3/d,進入熱水解預(yù)處理的污泥情況比較復(fù)雜,包括本廠污泥和外接污泥兩部分。3月9日前,只處理本廠污泥,即初沉污泥和濃縮后的剩余污泥經(jīng)預(yù)脫水而成的混合污泥純水設(shè)備。3月9日后,熱水解系統(tǒng)既處理本廠污泥也處理外接污泥。外接污泥主要為吳家村、盧溝橋、五里坨、肖家河等污水處理廠的脫水泥餅,平均200 t/d(含水率83%)。對于熱水解厭氧消化系統(tǒng)而言,需考慮外接污泥成分對消化池的影響。
2.1.2 進泥有機分與含水率
2012年消化池進泥主要為初沉污泥,進泥有機分平均值為63%,進泥含水率平均值為96%;2017年消化池進泥為混合污泥,進泥有機分平均值為56%,進泥含水率平均值為92%。
從圖1可看出,隨著外接污泥量、來源等發(fā)生變化,混合污泥中的有機分等波動較明顯。3月9日前,污泥來源單一,有機分平均為67%;承擔(dān)外接污泥處理后,整體消化池進泥有機分降低。但是,消化池進泥含固量明顯增加,2017年較2012年進泥含固量提高2倍。
2.1.3 進泥中的揮發(fā)性脂肪酸(VFA)和堿度(ALK)
改造前后進泥中VFA和ALK的變化見圖2。2012年消化池進泥中VFA平均值為513 mg/L,ALK平均值為2 107 mg/L;改造后2017年,消化池進泥中VFA平均值為915 mg/L,ALK平均值為1 881 mg/L,與2012年比較,VFA增加78%, ALK降低11%。
2.2 排泥
2012年消化池排泥采用頂部溢流排泥+泵輔助排泥。2017年消化池采用頂部溢流排泥或底部電動調(diào)節(jié)閥排泥,原有輔助泵系統(tǒng)拆除。從運行效果看,采用頂部溢流排泥方式,排泥比較順暢,運行一年多的時間,沒有出現(xiàn)溢流排泥堵塞現(xiàn)象。
2.3 換熱
2012年消化池運行需加熱,加熱熱源來自沼氣拖動鼓風(fēng)機的余熱,不夠的情況下由鍋爐房的熱水作為熱源補充。2017年升級改造后,由于熱水解預(yù)處理后出泥溫度較高純化水設(shè)備,消化池利用原有換熱器進行降溫?fù)Q熱,降溫冷源為污水處理廠二沉池出水。
2.4 攪拌
2012年消化池采用壓縮機進行攪拌。2017年,拆除原有壓縮機,并進行壓縮機進出氣管的改造,更新替換為大功率壓縮機。沼氣攪拌方式不變,攪拌氣量由1.67 m3/(min·m3池容)升至3.4 m3/(min·m3池容)。
3 消化效果比較
消化效果一般從消化污泥的泥質(zhì)、有機物分解率、產(chǎn)氣能力等指標(biāo)進行衡量。
3.1 泥質(zhì)
3.1.1 酸堿比
酸堿比為VFA和ALK的比值,改造前后消化池內(nèi)酸堿比變化見圖3。2012年消化污泥酸堿比平均值為0.025;2017年消化污泥酸堿比平均值為0.128。酸堿比增加的原因是熱水解厭氧消化池進泥中VFA較常規(guī)厭氧消化進泥的VFA有明顯的增加。
3.1.2 氨氮與游離氨
選取歷史同期1~3月數(shù)據(jù),進行消化污泥中氨氮含量對比(見圖4)。2012年消化池污泥中氨氮含量在214~709 mg/L,平均值為503 mg/L;2017年消化池污泥中氨氮含量在1 360~2 140 mg/L,平均值為1 808 mg/L。熱水解厭氧消化較常規(guī)厭氧消化,污泥中氨氮含量有明顯增加。
2017年1~3月數(shù)據(jù),消化池運行溫度39 ℃,pH 7.3,通過計算公式,將污泥中的氨氮含量換算成游離氨的濃度。計算發(fā)現(xiàn),2017年氨氮平均值為1 808 mg/L,折算成游離氨的濃度為51 mg/L,遠低于文獻中145~600 mg/L的數(shù)值。這說明改造后的熱水解厭氧消化工藝,游離氨在正常范圍內(nèi)。該消化系統(tǒng)沒有氨抑制作用。
3.2 有機物分解
3.2.1 消化池有機負(fù)荷
2012年消化池有機負(fù)荷平均為0.91 kgVS/m3,2017年消化池有機負(fù)荷平均為1.14 kgVS/m3。從圖5可看出, 2017年消化池有機負(fù)荷較2012年有所提升。與國內(nèi)同類項目有機負(fù)荷范圍1~1.9 kgVS/m3相比基本一致??梢钥紤]進一步提升有機負(fù)荷。
3.2.2 有機物分解率
2012年消化池有機物分解率在19.8%~59.8%。2017年為30.7%~60.0%,平均42%。從圖6看,熱水解厭氧消化的有機物分解率似乎沒有明顯的提升。分析原因,主要是2012年,消化池單一處理初沉污泥,初沉污泥本身容易分解產(chǎn)氣。而2017年改造后,消化池進泥中除初沉污泥外,還增加剩余污泥,還有來自吳家村、盧溝橋等污水處理廠的初沉和剩余污泥等,在進泥有機分(2017年進泥有機分平均為56%)較歷史同期(2012年進泥有機分平均為63%)低的情況看,有機物分解率實際上依舊維持在較高的水平。
3.3 產(chǎn)氣能力
3.3.1 噸干泥產(chǎn)氣量
消化池噸干泥產(chǎn)氣量變化見圖7。2012年消化池噸干泥產(chǎn)氣量為187 m3/tDS;2017年消化池噸干泥產(chǎn)氣量為341 m3/tDS,增幅82%。將2017年的噸干泥產(chǎn)氣量折算成含水率為80%的原污泥,產(chǎn)氣量為68.2 m3/tDS,遠高于國內(nèi)40~50 m3/tDS消化項目。
3.3.2 分解單位公斤有機物產(chǎn)氣量
2012年消化池分解單位公斤有機物產(chǎn)氣量為0.78 m3/kgVS;2017年消化池分解單位公斤有機物產(chǎn)氣量為1.32 m3/kgVS。從圖8可以看出,從分解單位公斤有機物產(chǎn)氣量看,熱水解厭氧消化優(yōu)勢明顯。
3.4 沼氣成分
沼氣中主要成分是甲烷和二氧化碳。對比2012和2017年沼氣成分發(fā)現(xiàn)(見圖9),2017年的沼氣中甲烷含量較2012年有下降,但甲烷含量基本在45%~70%。分析差異,主要還是進泥來源變化所導(dǎo)致。
4 附屬系統(tǒng)
4.1 熱水解工藝氣的處理
熱水解厭氧消化中,熱水解工序是作為消化池的預(yù)處理系統(tǒng)。隨著污泥的漿化、反應(yīng)、閃蒸,污泥熱水解過程中會排放不凝氣體,即“熱水解工藝氣”。實際工程中是通過降溫、水洗,分別通過氣、水兩種途徑送到消化池內(nèi)進行降解。
由表2中2018年監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,工藝氣中含有大量的甲硫醚、甲硫醇、氨、硫化氫等氣體。這些氣體惡臭,腐蝕性強。在實際運行中應(yīng)充分重視安全防護。
4.2 厭氧消化脫水后濾液處理系統(tǒng)
熱水解厭氧消化污泥中的氨氮含量較常規(guī)厭氧消化含量高。雖然小紅門項目現(xiàn)況消化池為一級消化池,沒有上清液的排放,但需關(guān)注脫水后的濾液。濾液中除氨氮外,還有COD、總磷等污染物。實際工程中是將脫水后濾液收集進入?yún)捬醢毖趸瘜iT處理設(shè)施進行處理,尤其要加強濾液的水質(zhì)監(jiān)測。
5 問題及建議
5.1 系統(tǒng)進泥負(fù)荷
2012年消化池為常規(guī)厭氧消化,運行5座消化池,進泥量為2 258 m3/d,進泥平均含水率為96%,為設(shè)計消化進泥量(3 000 m3/d)的75%。2017年,消化池改造后,運行4座消化池,系統(tǒng)進泥量為1 429 m3/d,進泥平均含水率為92%,為設(shè)計進泥量(2 200 m3/d)的65%。
從消化池運行負(fù)荷看,改造后的消化池實際負(fù)荷有所降低。從消化池運行數(shù)量看,現(xiàn)況消化池的進泥量完全可以只運行3座消化池純水設(shè)備,可減少1座消化池的運行,降低運行成本。
5.2 系統(tǒng)余熱的利用
消化池由常規(guī)厭氧消化改造為熱水解厭氧消化后,消化系統(tǒng)面臨的一個重要問題就是換熱降溫。在實際工程中,降溫主要有3方面:一是消化池污泥循環(huán)換熱的降溫;二是熱水解閃蒸污泥的降溫;三是沼氣利用設(shè)備的降溫。目前,這三部分余熱未能利用,將來需考慮熱量的綜合利用。
6 結(jié)語
分析小紅門2012年和2017年的運行數(shù)據(jù),可作為兩種消化方式常規(guī)厭氧消化和熱水解厭氧消化的典型數(shù)據(jù)進行對比。
熱水解厭氧消化與常規(guī)厭氧消化相比,消化池的基本操作沒有大的調(diào)整;熱水解厭氧消化較常規(guī)厭氧消化處理污泥的類型途徑更廣泛,增加了剩余污泥的處理;熱水解厭氧消化在進泥有機分較低的情況,通過熱水解和厭氧消化耦合,提高消化池進泥的VFA,提升單位公斤有機物產(chǎn)氣量,進而提升總產(chǎn)氣量,要明顯優(yōu)于常規(guī)厭氧消化。
但是,熱水解厭氧消化由于工藝特點,還有一些重要的附屬系統(tǒng)如熱水解的工藝氣、消化后脫水濾液等均需引起重視。純化水設(shè)備。